一、案例背景
****工模具有限公司在生产过程中,基于变压器容量的局限性,中频炉与精炼炉采用错开运行的模式,存在总时长较长、电耗偏高、功率波动大等问题,制约了能源利用效率与成本控制。
二、原运行模式及问题
- 生产时长方面:每天中频炉开3炉时,采用“中频--精炼--中频--精炼---中频---精炼”的错开运行方式,总时长约10小时,中频与精炼错开运行拉长总时长70 - 80分钟。
- 电耗情况:中频炉第一炉电耗为6800 - 7800千瓦时,第2 - 3炉时,中频炉需待机保温70 - 80分钟,每炉电耗达8100 - 9600千瓦时,比第一炉超出1000 - 1800千瓦时。
- 功率波动问题:中频炉开炉功率波动范围大,在2500 - 4800之间,低于2500负荷以及超出4000负荷的占比大,这使得每炉电耗额外增加500 - 800千瓦时,造成了大量电能浪费。
三、协同运行改进措施
- 同步开机策略:将中频与精炼调整为同时开机,此举可减少总时长1小时10分钟,从而减少非谷电时段的用电,降低电价成本。其中,夏冬季电价可下降约0.12元,春秋季电价可下降约0.05元。
- 降低待机保温电耗:通过中频与精炼同时开机,减少中频炉待机保温的电量消耗,第2、3炉每炉可节省电量约1000千瓦时。
- 开机 功率精准控制:对中频炉开机功率进行管控,起炉40分钟内控制功率在2700以内,其余时段最高负荷控制在4000以内。这样可避免开机功率频繁大幅波动,提升能效,每炉能节省电量500 - 800千瓦时。同时,该措施既为中频与精炼同时运行提供了条件,又能保障变压器在合理负荷范围内运行。
四、实施效果
通过中频炉与精炼炉的协同运行,公司在生产时长、电耗成本等方面均取得了显著优化,实现了节能降本的目标,提升了生产过程中的能源利用效率与经济效益。